BEFAMA CRIII型四聯(lián)梳毛機是七十年代波蘭生產(chǎn)的,有多種不同的傳動方式,有些使用一大功率繞線式電動機帶動一根主軸,主軸帶動幾個減速齒輪箱實現(xiàn)整機啟停同步運行;有些使用三臺小功率繞線式電動機分別帶動各節(jié)實現(xiàn)同步啟動,由于各節(jié)慣性不同無法實現(xiàn)同步停機等等幾種方式,我們公司為頭一種方式。
原裝控制電箱時間太久電器方面老化較為嚴重,經(jīng)多次改造內(nèi)部控制線路維修困難,主電動機調(diào)速也不穩(wěn)定在旺季影響正常生產(chǎn),因此我們公司決定對其中的10套梳毛機進行自動化改造。
設(shè)計要求
1. 變頻器運行和市電運行切換
2. 監(jiān)控各節(jié)錫林、風輪和機頭的轉(zhuǎn)速
3. 統(tǒng)計故障、粗紗長度計數(shù)和開機時間
4. 調(diào)節(jié)整機的機速,快慢速運行可調(diào)平滑轉(zhuǎn)換(以適應不同的生產(chǎn)工藝)
5. 對毛斗的稱重狀態(tài)監(jiān)控,稱重不足時報警并記錄
6. 四聯(lián)分兩段使用二只電動機帶動并且可以正反方向運行
7. 二只電動機可以獨立或同步運行
8. 用關(guān)電開關(guān)檢測排毛毛網(wǎng)
9. 設(shè)備周邊安裝急停裝置
10. 安全門的報警
選型
1. 通過計算PLC所需的I/O點外加預留,決定采用三菱FX2N-80MR PLC,是款較為成熟的產(chǎn)品,作為控制中心足以應付設(shè)計要求。自帶的7點高速計數(shù)器解決了各節(jié)錫林、風輪和機頭的轉(zhuǎn)速監(jiān)控要求;精簡了外部控制線路。
2. 顯示裝置采用三菱F930GOT是款比較經(jīng)濟的觸摸屏,主要監(jiān)控、記錄和統(tǒng)計生產(chǎn)資料。
3. 變頻器負載為恒功率運行,采用三菱A740通用型變頻器一拖二方式帶動倆個電動機。
4. 由于為大慣性設(shè)備,配備變頻器制動單元。
系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
安裝與調(diào)試
1. 在原有的電箱進行了一些改裝,如增加散熱口,加裝了隔塵網(wǎng)等等。
2. 可編程控制器和變頻器的控制線全部采用RVVP屏蔽線,防止干擾。
3. 急停裝置:為了防止突發(fā)事故此設(shè)備周邊安裝了急停按鈕,并帶電檢測防止線路斷電而失去急停作用。
4. 變頻器和市電之間的切換采用了機械、電器和PLC內(nèi)部編程三重互鎖。
5. 紡紗和整車方向采用了電器和PLC內(nèi)部編程雙重互鎖,避免損壞針布。
6. 用數(shù)字量控制變頻器的頻率,精確設(shè)定控制梳毛機的轉(zhuǎn)速。
7. 兩臺電動機在PLC內(nèi)部編程鎖定運行時不可開關(guān),防止啟動時大電流對變頻器的損壞。
8. 毛斗稱重控制整合在可編程控制器內(nèi),利用觸摸屏監(jiān)控狀態(tài)、調(diào)節(jié)落毛時間、稱重不足記錄等等。
9. 用關(guān)電開關(guān)檢測排毛是否缺斗,并且報警提示記錄。
10. 對觸摸屏編輯畫面,設(shè)定各環(huán)節(jié)的速度、生產(chǎn)資料統(tǒng)計、報警記錄和狀態(tài)監(jiān)控。
11. 對啟動和停機時間按實際要求調(diào)整,太長的啟動時間影響生產(chǎn)效益而過快的停機時間則會損壞制動單元和剎車電阻。
結(jié)束語
原來的主電機為37KW繞線式,由于設(shè)備運行時慣性很大啟動電流約68A,實際運行電流28A,改造后分別使用Y160-6 7.5KW和Y160-6 11KW兩個電動機拖動,總功率18.5KW.
變頻器功率比電動機總功率大約1.2倍,改造后啟動平滑電流小減少了對公司電網(wǎng)的沖擊帶來的影響,而50HZ時運行電流約23A,40HZ時電流約18A,節(jié)能效果很明顯。
防護門的作用是有人靠近設(shè)備時關(guān)電檢測報警提示并在3秒鐘自動關(guān)機,防止意外事故發(fā)生。