引言:近年來(lái),隨著高精產(chǎn)品特別是制冷、汽車、液壓、氣動(dòng)、電子元件等行業(yè)的不斷發(fā)展,對(duì)產(chǎn)品平面的加工精度、尺寸一致性、加工效率等要求越來(lái)越高。為此我們開發(fā)了一種帶自動(dòng)測(cè)量及上下料裝置的高效平面研磨的專用機(jī)床-精密雙面研磨床,用于批量零件的研磨,適用于鋼、鑄鐵、銅、硬質(zhì)合金、陶瓷、單晶硅等的雙面加工。
一、 工藝簡(jiǎn)介
雙面研磨機(jī)主加工是將工件放在行星輪內(nèi)由中心輪帶動(dòng)作圓周運(yùn)動(dòng),上、下研磨盤旋轉(zhuǎn)磨削加工,其中研磨不同材料和形狀工件所需的工藝轉(zhuǎn)速不同。中心輪的旋轉(zhuǎn)既要為驅(qū)動(dòng)提供動(dòng)力,又要能實(shí)現(xiàn)帶動(dòng)載盤定位以便于上下料。而伺服系統(tǒng)是使物體的位置、方位、狀態(tài)等輸出被控量能夠跟隨輸入目標(biāo)(或給定值)的任意變化的自動(dòng)控制系統(tǒng),可以非常靈活方便地控制,驅(qū)動(dòng)裝置輸出的力矩、速度和位置。為此我們選擇上、下研磨盤的旋轉(zhuǎn)由變頻器驅(qū)動(dòng),中心輪則由三菱MR-J3S-200A控制中慣量伺服電機(jī)HF-SP-202與SEW減速機(jī)聯(lián)接,為負(fù)載提供驅(qū)動(dòng)。
二、 控制設(shè)計(jì)
三菱通用伺服MELSERVO-J3是在MELSERVO-J2-Super系列的基礎(chǔ)上開發(fā)的性能更高、功能更豐富的交流伺服??刂颇J娇梢苑譃槲恢?、速度、轉(zhuǎn)矩三種模式,也可以選擇位置/速度、速度/轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)矩/位置切換控制。三菱伺服可以實(shí)現(xiàn)高精度定位和平滑的速度控制,實(shí)時(shí)的自動(dòng)調(diào)整功能可以根據(jù)機(jī)械自動(dòng)調(diào)整伺服的增益。J3系列伺服電機(jī)采用了分辨率為262144脈沖/轉(zhuǎn)的絕對(duì)位置編碼器,與J2系列相比可以進(jìn)行更高精度的控制。
在本機(jī)中我們采用位置/速度切換模式,LOP為0時(shí)為位置模式控制,為1時(shí)為速度模式控制,外部線路由繼電器KA2控制。正常加工時(shí)我們用速度模式,通過SP1、SP2的狀態(tài)切可以換成不同的速度控制,為隨時(shí)快速調(diào)定所需的轉(zhuǎn)速,采用電位器無(wú)級(jí)調(diào)速,轉(zhuǎn)速由數(shù)顯表顯示。在上、下料時(shí)使用位置控制模式,在觸摸屏上設(shè)定相應(yīng)“載盤數(shù)目”,由定位程序完成所需旋轉(zhuǎn)角度。依次將所有載盤推入或托出即可,這樣方便快捷地完成了上下料,節(jié)約了大量時(shí)間,提高了效率。因本機(jī)中有四種操作模式,各模式下中心輪的旋向又均需獨(dú)立控制,所以由PLC控制ST1、ST2正反轉(zhuǎn)啟動(dòng)。
伺服部分線路圖如下:
其中KA1、KA2、KA9、KA10、KA21、KA22分別由PLC的輸出點(diǎn)控制,X04、X12則接于PLC的輸入點(diǎn)上作為運(yùn)行的判定條件。
三、 伺服調(diào)試
在確保整個(gè)系統(tǒng)的機(jī)械安裝和電器的正確連接完畢后,通過試運(yùn)行模式的JOG運(yùn)行進(jìn)行試運(yùn)行。
三菱J3伺服放大器共有四組參數(shù),PA組為基本設(shè)定參數(shù);PB組為增益、濾波器參數(shù)設(shè)定組;PC組為擴(kuò)展設(shè)定參數(shù)組,可以對(duì)加減速時(shí)間,內(nèi)部速度,模擬速度指令最大轉(zhuǎn)速,模擬量監(jiān)視輸出等參數(shù)進(jìn)行設(shè)定;PD組為對(duì)輸入輸出進(jìn)行設(shè)定的參數(shù)組,可以將伺服ON、正反轉(zhuǎn)行程末端直接進(jìn)行定義,無(wú)需外部接線;PC、PD兩組參數(shù)按伺服運(yùn)轉(zhuǎn)所需進(jìn)行設(shè)定即可。
針對(duì)本機(jī)我們重點(diǎn)對(duì)PA、PB兩組參數(shù)設(shè)定如下。
PA01控制模式設(shè)為1,速度/位置轉(zhuǎn)換模式;PA06、PA07電子齒輪比與定位模塊相結(jié)合,計(jì)算出實(shí)現(xiàn)機(jī)床定位運(yùn)轉(zhuǎn)角度所需的最佳比值。因J3系列三菱伺服放大器較J2-Super系列增加了實(shí)時(shí)自動(dòng)調(diào)整功能,能實(shí)時(shí)推斷機(jī)械的負(fù)載慣量比,自動(dòng)設(shè)定最優(yōu)的增益。所以我們采用自動(dòng)調(diào)整模式,將PA08設(shè)為0001,選擇自動(dòng)增益調(diào)整模式1。系統(tǒng)將自動(dòng)設(shè)定PB06 負(fù)載和伺服伺服電機(jī)的慣量比;PB07模型環(huán)增益,設(shè)定到目標(biāo)位置的響應(yīng)增益;PB08位置環(huán)增益,主要控制負(fù)載變化的位置響應(yīng)性;PB09速度環(huán)增益,主要控制低剛性、回差大的機(jī)械發(fā)生振動(dòng)時(shí)的設(shè)定;PB10速度積分補(bǔ)償,控制伺服電機(jī)、機(jī)構(gòu)的固定偏差和整個(gè)機(jī)構(gòu)的抖動(dòng)。如果機(jī)械發(fā)生振動(dòng),齒輪聲音很大時(shí)可以調(diào)整自動(dòng)調(diào)諧響應(yīng)性PA09。另外我們將PB01設(shè)為1濾波器調(diào)諧模式時(shí),PB13機(jī)械共振抑制濾波器1和PB14陷波形狀設(shè)定值將自動(dòng)變更,而PB01將在經(jīng)過一定次數(shù)的定位調(diào)諧完成后會(huì)自動(dòng)變?yōu)镻B02手動(dòng)模式。
通過四組參數(shù)的設(shè)定和運(yùn)轉(zhuǎn),就基本完成了對(duì)伺服系統(tǒng)的調(diào)試。
我們也可以通過伺服設(shè)置軟件SETUP221E對(duì)伺服放大器進(jìn)行手動(dòng)調(diào)整。軟件中通過機(jī)械分析器可以得到機(jī)械的共振頻率及自動(dòng)設(shè)定最優(yōu)的增益值;通過增益搜索能自動(dòng)在最短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行定位整定的增益;通過機(jī)械模擬來(lái)對(duì)增益調(diào)整和指令形式進(jìn)行最優(yōu)化;將以上所測(cè)得的數(shù)據(jù)寫入伺服放大器中運(yùn)行即可。這種方式雖然更精確,但較自動(dòng)調(diào)試要費(fèi)時(shí)費(fèi)力,所以在能保證運(yùn)行平滑穩(wěn)定,無(wú)振動(dòng)的情況下,我們用自動(dòng)調(diào)整即可。
四、結(jié)束語(yǔ)
由三菱伺服控制的精密研磨機(jī)是一種具有廣泛應(yīng)用領(lǐng)域的正在不斷完善的高新技術(shù)機(jī)械設(shè)備。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈,該設(shè)備將會(huì)替代進(jìn)口設(shè)備,被越來(lái)越多的企業(yè)所應(yīng)用,并將給企業(yè)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益。