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S7-400及其網(wǎng)絡和信息集成技術在3#高效連鑄升級改造的應用
孟憲勝

概述
天鐵集團煉鋼廠四機四流3#方坯連鑄機采用高效連鑄技術,其生產(chǎn)能力與轉(zhuǎn)爐、LF精煉爐生產(chǎn)相匹配,連鑄機采用全弧型漸近矯直機型,連鑄半徑為6m,鋼坯定尺長度為12000mm,可以有效保證向帶鋼、天津軋二等用戶提供多規(guī)格高質(zhì)量無缺陷鑄坯。

升級改造所要求達到的技術目標:
(1) 保留原有現(xiàn)場各類儀表同時要求將分布于現(xiàn)場中的所有儀表量全部進PLC設備進行模擬量線性化處理,實現(xiàn)實時監(jiān)控、實時報警、參與控制。
(2)為了便于工藝監(jiān)督部門對一些重要數(shù)據(jù)的監(jiān)督、分析,對所提出的監(jiān)控數(shù)據(jù)作連續(xù)不間斷的曲線記錄,以便分析查詢。
(3) 改善二冷水配水調(diào)節(jié)方案及冷床區(qū)液壓改造。
(4) 拉矯機與結晶器連鎖控制,閉環(huán)調(diào)節(jié)滿足工藝函數(shù)要求,提高鋼坯質(zhì)量。
(5) 故障查詢系統(tǒng)的建立,提高快速查詢和排除電器故障的能力。
(6) 優(yōu)化3#連鑄機計算機網(wǎng)絡的配置,為煉鋼廠CIMS工程的開展準備條件。

CIMS工程的提出,為3#高效連鑄機的改造提出了更高要求:

CIMS體系結構及工業(yè)數(shù)據(jù)結構的層次劃分
根據(jù)工廠管理、生產(chǎn)過程及功能要求,簡化的CIMS體系結構可分為3層,即工廠級、車間級和現(xiàn)場級。如下圖1所示。



工廠底層自動化系統(tǒng)及信息集成技術
現(xiàn)場總線是計算機網(wǎng)絡通信向現(xiàn)場級的延伸:傳統(tǒng)的現(xiàn)場層設備與控制器之間的通信采用一對一連線的方式,傳輸4-20mA/24VDC信號。這種通信技術信息量有限,難以實現(xiàn)設備之間及系統(tǒng)與外界之間的信息交換,使自控系統(tǒng)成為工廠中的"信息孤島",嚴重制約了企業(yè)信息集成及企業(yè)綜合自動化的實現(xiàn)?,F(xiàn)場總線技術采用計算機數(shù)字化通信技術,使自控系統(tǒng)與設備加入工廠信息網(wǎng)絡, 成為企業(yè)信息網(wǎng)絡底層,使企業(yè)信息溝通的覆蓋范圍一直延伸到生產(chǎn)現(xiàn)場。
1. 現(xiàn)場總線技術是實現(xiàn)工廠底層信息集成的關鍵技術:
要成功的實施CIMS,各層次的信息集成及它的支撐技術-計算機網(wǎng)絡問題就必須得到很好的解決?,F(xiàn)場總線是工廠計機網(wǎng)絡到現(xiàn)場級設備的延伸,是支撐現(xiàn)場級與車間級信息集成的技術基礎。
2 現(xiàn)場級和車間級自動化監(jiān)控與信息集成是工廠自動化及CIMS不可缺少的重要部分
現(xiàn)場級與車間級自動化監(jiān)控及信息集成系統(tǒng)主要完成底層設備單機控制、連線控制、通信連網(wǎng)、在線設備狀態(tài)監(jiān)測及現(xiàn)場設備生產(chǎn)、運行數(shù)據(jù)的采集、存儲、統(tǒng)計等功能,保證現(xiàn)場設備高質(zhì)量完成生產(chǎn)任務,并將現(xiàn)場設備生產(chǎn)及運行數(shù)據(jù)信息傳送到工廠管理層,向工廠級MIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫提供數(shù)據(jù)。同時也可接受工廠管理層下達的生產(chǎn)管理及調(diào)度命令并執(zhí)行之。因此,現(xiàn)場級與車間級監(jiān)控及信息集成系統(tǒng)是實現(xiàn)工廠自動化及CIMS系統(tǒng)的基礎。

根據(jù)以上問題的提出緊密結合現(xiàn)場實際情況,以及SIMS工程對PLC網(wǎng)絡的高要求為作到自控系統(tǒng)具有高性能、高安全性;網(wǎng)絡構架合理、簡單、具有擴展性等多方面的研究,最后制拓撲圖如下:


從上網(wǎng)絡拓撲圖可以看出,3#高效連鑄機控制系統(tǒng)由基礎自動化級和過程控制級組成,其中基礎自動化級配備一套公用PLC、2套分流PLC,分別對連鑄機實施順序和邏輯控制??刂葡到y(tǒng)采用了西門子S7-400系列PLC,下掛Profibus-DP網(wǎng),并通過從站ET200M將液壓站和配水站控制信號接入工業(yè)控制網(wǎng)絡,真正實現(xiàn)了“集中管理,分散控制”的目的。同時,全數(shù)字化通信模式的抗干擾能力強、測量控制精確度高,借助數(shù)字雙向傳輸?shù)奶攸c和先進的設備管理軟件,可實現(xiàn)參數(shù)遠程設定,采集豐富的儀表信息,有利設備故障診斷,改善管理狀況。過程控制級由二級計算機構成,通過工業(yè)以太網(wǎng)與基礎級的PLC相連,并依靠控制模型和數(shù)據(jù)庫對一級控制系統(tǒng)實施指導、管理和跟蹤。WinCC 人機界面可顯示運行圖、棒圖、趨勢圖、報警、設定等畫面和圖表,并進們與上位機構成了一個集中管理、分散控制的全部生產(chǎn)的連鑄計算機自動控制系統(tǒng)。

一 系統(tǒng)組成
  1. 網(wǎng)絡配置
上位機(WinCC 操作站)與3臺PLC設備之間的數(shù)據(jù)交換,通過工業(yè)以太網(wǎng)利用OSM(光纖切換模塊)、CP1613卡(WinCC操作站通訊卡)、CP 443-1通訊模塊(PLC設備模塊)通過TCP/IP協(xié)議來實現(xiàn)連接。主要完成現(xiàn)場實時數(shù)據(jù)的采集線性化與顯示,PLC部分參數(shù)的調(diào)整與修改以及重要數(shù)據(jù)的報警以及網(wǎng)絡的擴展性等問題的解決。
3臺PLC設備的連接通過CPU 414-2DP模塊(PLC設備中央處理器)的MPI接口連接,組成網(wǎng)絡實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。主要完成同一個控制點控制不同PLC設備輸出給現(xiàn)場設備的作用。
PLC設備與變頻器的網(wǎng)絡連接是通過CPU 414-2DP 所帶的PROFIBUS DP 接口與變頻器適配器RS485 接口轉(zhuǎn) PROFIBUS接口設備)相連接,組成各自的網(wǎng)絡進行數(shù)據(jù)交換,實現(xiàn)網(wǎng)絡控制。主要實現(xiàn)拉矯機變頻器與結晶器變頻器根據(jù)一定的數(shù)學模型進行控制字與狀態(tài)字的讀寫功能。
  主站PLC通過IM467與從站ET200M之間實現(xiàn)PROFIBUS DP通訊,將現(xiàn)場分布復雜且繁多的模擬量先采集至現(xiàn)場的從站ET200M,然后通過一根DP網(wǎng)線傳送至主站并接受主站的控制信號,這樣大大節(jié)約了現(xiàn)場施工的難度可以縮短施工時間,同時節(jié)約大量電纜和占用主站的模板,可以節(jié)約30%的設備費用。
2. 軟件配置
  
   操作站軟件為WinCC (5.0SP1版)軟件,網(wǎng)絡平臺為Windows NT 4.0,WinCC自帶數(shù)據(jù)庫,并提供監(jiān)控畫面和PLC組態(tài)工具。S7組態(tài)軟件為STEP7(5.1SP),內(nèi)嵌西門子過程設備管理軟件PDM。
  二 系統(tǒng)功能
2.1 控制要求
2.1.1 分流部分
*鋼水液面及電磁攪拌控制。
* 二冷水(零段、一段、二段、三段)流量PID控制;
*定尺切割和火焰切割自動控制;
*拉矯機速度和結晶器振動連鎖同步控制;
*引錠桿、傳送輥道控制;
2.1.2 公用部分
*公用數(shù)據(jù)采集,如大包溫度、結晶器水流量的數(shù)據(jù)采集;
*大包轉(zhuǎn)臺和中間包小車控制;
*步進冷床液壓缸同步PID調(diào)節(jié);
*液壓站控制。
2.2 生產(chǎn)過程管理
2.2.1 參數(shù)設定和修改
將工藝人員提供的不同鋼種和截面工藝參數(shù)值制成表格存放在計算機中,操作人員可根據(jù)生產(chǎn)要求:選擇當前澆鑄所需的鋼種和截面等參數(shù),實時顯示拉矯機拉速、結晶器振動頻率、定尺長度、二冷水流量參數(shù)等,并可在線修正火切機切割時間;設定拉矯(V1,V2)和結晶器(n1,n2)參數(shù)。二冷配水數(shù)學模型設置在上位機里,根據(jù)鋼種、斷面尺寸等輸入?yún)?shù)進行計算,經(jīng)數(shù)學模型運算得到的各回路配水參數(shù)ai、bi、ci傳送至PLC控制器,由PLC通過DP總線將各段配水參數(shù)傳至現(xiàn)場總線控制器進行配水的實時動態(tài)控制。
2.2.2 操作監(jiān)視
操作站上的監(jiān)控畫面由主畫面和30多幅子畫面組成,全面直觀反映了3#連鑄機的全流程生產(chǎn)線。畫面之間切換用鼠標簡單的擊點工藝畫面鍵或功能批示鍵即可。系統(tǒng)操作十分簡便。
畫面主要功能有:工藝總貌圖、拉矯機和結晶器系統(tǒng)畫面、站畫面、二冷水控制畫面、反映網(wǎng)絡系統(tǒng)配置的示意圖,變頻器事故報警圖、火切機時間設定畫面、PLC模板監(jiān)視圖監(jiān)控操作站和PLC的工作狀態(tài),并監(jiān)視操作站與PLC、PLC與PLC之間的通訊網(wǎng)狀態(tài)為網(wǎng)絡系統(tǒng)的維護提供更直觀的幫助。
2.2.3 實時趨勢和歷史趨勢:
對主要的過程參數(shù)編制實時趨勢和歷史趨勢曲線,存儲時間按若干小時設定,便于對故障進行分析或優(yōu)化工藝參數(shù)的設定計算;

2.2.4 系統(tǒng)報警功能
在連鑄澆鑄過程 ,各類工藝參數(shù)或設備發(fā)生異常時,除了它們所在的畫面會自動顯示出來,故障總表中會記錄事故發(fā)生的時間、來源和恢復的時間,此外,還伴有聲光提示操作人員。便于找出故障原因并予以排除,提高了現(xiàn)場處理故障的能力。
 

結束語:
1.從工廠底層自動化及信息集成技術角度看,現(xiàn)場總線技術不是一項單純的以芯片換電纜的技術,是計算機及其數(shù)字化通信技術向工廠底層,即設備層的延伸;現(xiàn)場總線技術是工廠底層通信技術的一次數(shù)字化革命。
2.工廠底層自動化及信息集成技術是實現(xiàn)全廠自動化及CIMS系統(tǒng)的基礎?,F(xiàn)場總線技術的發(fā)展,使其傳統(tǒng)系統(tǒng)結構發(fā)生變革,并帶來傳統(tǒng)系統(tǒng)無法比擬的優(yōu)異特性,如豐富的現(xiàn)場信息資源、系統(tǒng)的開放性、產(chǎn)品的可互換性。
3. 天鐵集團煉鋼分廠3#高效連鑄機計算機自動控制系統(tǒng)成功地將Profibus總線技術應用于生產(chǎn)全過程,提高了系統(tǒng)的控制水平和可靠性,同時降低了運行成本。由于采用Profibus-DP總線,節(jié)省了儀控系統(tǒng)的相關硬件費用,如I/O模塊、電源隔離器、控制柜、控制室方面的費用和施工布線的費用,與常規(guī)系統(tǒng)相比,僅儀控系統(tǒng)就比原概算節(jié)省30%的投資。另外,內(nèi)嵌的過程設備管理軟件PDM,減少了所需其他軟件的種類,也降低了相關軟件費用。充分運用工業(yè)網(wǎng)絡、現(xiàn)場總線技術和多媒體技術,將PLC與操作站、PLC與PLC、PLC與分布式I/O站有機地連接起來,實現(xiàn)快速、準確的控制。