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  • PLC和Intouch軟件在水廠自控系統(tǒng)中的應(yīng)用———PLC和Intouch軟件在水廠自控系統(tǒng)中的應(yīng)用

    引言

    宜興水務(wù)集團氿濱水廠位于江蘇宜興西氿邊,于1995年動工建設(shè),1996年建成通水,一期工程處理能力為10 萬m3/d,主要供應(yīng)宜興市城區(qū)的生活和工業(yè)用水。由于西氿原水水質(zhì)不斷下降,市委市政府為提高人民群眾的生活飲水條件, 2003年9月,氿濱水廠水源改用32公里外的橫山水庫水,隨著供水量日益增大,2008~2009年擴建氿濱水廠二期工程,處理能力為10萬 m3/d,在此期間,又對各工藝進行了自動化技術(shù)改造。水廠工藝流程見圖1。

    圖1 水廠工藝流程

    氿濱水廠自控系統(tǒng)采用了AB公司的CompactLogix系列的PLC作為現(xiàn)場控制單元,采用Wonderware公司的Intouch工業(yè)組態(tài)軟件實現(xiàn)了水廠的自動運行管理。

    1、自控系統(tǒng)總體設(shè)計

    全廠設(shè)原水泵站、加氯加藥站、普通快濾池站、V型濾池站、二泵房站及中控室站等6個站??紤]到系統(tǒng)盡可能分散的原則,普通濾池設(shè)置了兩個子站,分別控制南北濾池,而V型濾池因為分兩期建成,設(shè)計上考慮分了五個子站,其中一個子站負責(zé)反沖洗系統(tǒng),另四個為濾池過濾系統(tǒng)。各PLC站均由電源單元、CPU模塊、通訊模塊和輸入輸出模塊組成,各PLC站與中控室之間采用以太網(wǎng)通訊??紤]到中控人員還擔(dān)負調(diào)度的職責(zé),根據(jù)氿濱水廠實際生產(chǎn)狀況,原水泵站、加氯加藥站、普通快濾池站、V型濾池站、二泵房各站都有計算機配備,并且有操作人員在崗監(jiān)視,以便有故障時在盡短時間內(nèi)恢復(fù)。水廠自控系統(tǒng)示意圖見圖2。

    圖2 水廠自控系統(tǒng)示意圖

    中控室配置4臺IBM的服務(wù)器,分別負責(zé)生產(chǎn)管理和監(jiān)控工作站;計算機采用Windows 2003操作系統(tǒng),通過網(wǎng)絡(luò)實時采集生產(chǎn)數(shù)據(jù),形成工業(yè)以太網(wǎng)。其中監(jiān)控工作站采用Wonderware公司的Intouch V10.0可視化工業(yè)組態(tài)監(jiān)控軟件,顯示氿濱水廠所有動態(tài)模擬畫面,并可對系統(tǒng)的所有設(shè)備進行遠程操作和控制,并具備顯示工藝布置圖、實時動態(tài)參數(shù)、設(shè)備的工作狀態(tài)及實時/歷史報警信號、在線儀表的實時/歷史趨勢曲線、設(shè)備運行時間等功能,同時可進行離線/在線編程及設(shè)定參數(shù)的修改、編制和打印生產(chǎn)與管理報表。其他所有在局域網(wǎng)內(nèi)的計算機可通過壓力監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測水廠運行情況,記錄歷史數(shù)據(jù)等,為制定生產(chǎn)計劃提供依據(jù)。

    2 各工藝流程控制特點

    2.1 原水泵站

    因為氿濱水廠從2003年開始以橫山水庫的水為原水,所以一泵房只作為應(yīng)急預(yù)案啟用,故原水提升泵站為離氿濱水廠32公里以外的蒲墅泵站為原水泵站,該PLC站主要監(jiān)控4臺離心式水泵機組的運行工況及相關(guān)參數(shù),原水泵站在全自動模式下,由PID控制的變頻調(diào)速系統(tǒng)根據(jù)用水高峰時段以及送水管網(wǎng)壓力等因素控制加壓水泵的開/停及轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)。該站也采用光纖通訊。

    2.2 加氯加藥站

    原水經(jīng)蒲墅泵站加壓到氿濱水廠,通過在線儀表檢測原水的流量、濁度等,并將其轉(zhuǎn)換成4~20 mA的DC信號輸人PLC系統(tǒng)為加藥加氯系統(tǒng)提供控制參數(shù)。加藥系統(tǒng)采用6套計量泵(配西門子MM420變頻調(diào)速器),變頻器的運行頻率由流量信號控制,在原水水質(zhì)波動較大的季節(jié),也可通過上位機設(shè)定投加量系數(shù)。6套計量泵4用2備,當正在使用的計量泵出現(xiàn)故障,PLC系統(tǒng)會自動切換。6套加藥系統(tǒng)取自2個稀釋礬池,每個礬池貯藥池均裝有超聲波液位計,可隨時檢測礬液高度,同時通過裝在稀釋池的攪拌機定時攪拌,可防止礬液藥液沉淀。加氯系統(tǒng)采用美國WT公司的加氯機,兩點投加,濾前濾后各2臺,備用方式同加藥系統(tǒng)。濾前按比例流量投加,濾后采用流量與余氯信號結(jié)合控制投加。余氯信號由余氯分析儀在線檢測。加氯間裝有漏氯報警儀,PLC若接收到漏氯報警信號,會自動關(guān)閉所有加氯系統(tǒng)且開啟泄氯回收裝置。

    2.3 普通快濾池站

    該PLC站分兩個PLC子站,分別控制南北10格濾池的過濾、反沖洗過程及相關(guān)參數(shù)。每格濾池均裝有1個超聲波水位計和1個水頭損失儀,用來檢測濾池的液位和阻塞情況。濾池的濾后水閥為可調(diào)節(jié)比例閥(開啟度為0~ 100%),根據(jù)濾池的液位、阻塞度、濾后水閥現(xiàn)有開度的反饋信號,通過PLC系統(tǒng)自動調(diào)整閥門的開度,從而確保濾池恒水位過濾。濾池反沖洗的控制方式有3種:①強制反沖;②根據(jù)阻塞值PLC系統(tǒng)自動反沖;③根據(jù)過濾時間PLC系統(tǒng)自動反沖??筛鶕?jù)實際生產(chǎn)狀況選擇濾池反沖洗的控制方式,普通快濾池反沖為水沖方式。

    2.4 V型濾池站

    該PLC站分為五個PLC子站,主要監(jiān)控8格濾池的過濾、反沖洗過程及相關(guān)參數(shù)。每格濾池均裝有1個超聲波水位計和1個水頭損失儀,用來檢測濾池的液位和阻塞情況。濾池的清水閥為氣動的可調(diào)節(jié)比例閥(開啟度為0~ 100%),根據(jù)濾池的液位、阻塞度、濾后水閥現(xiàn)有開度的反饋信號,通過PLC系統(tǒng)自動調(diào)整閥門的開度,從而確保濾池恒水位過濾。濾池反沖洗的控制方式有3種:①強制反沖;②根據(jù)阻塞值PLC系統(tǒng)自動反沖;③根據(jù)過濾時間PLC系統(tǒng)自動反沖。可根據(jù)實際生產(chǎn)狀況選擇濾池反沖洗的控制方式。V型濾池反沖為氣沖-氣水沖-水沖方式。

    2.5 二泵房站

    該PLC站主要監(jiān)控7臺水泵的運行工況及相關(guān)參數(shù)。同時在出廠管線上裝有壓力變送器、流量計、濁度計、余氯分析儀等儀器儀表,用于在線檢測出廠水的水質(zhì)狀況。1#~3#泵機為低壓電機,控制電壓為380V。4#~7#泵機為高壓電機,除5#泵機為6KV,其他3臺為10KV。低壓電機中1#為變頻控制,高壓電機中5#為變頻控制,可以組合為恒壓變頻控制系統(tǒng)。二泵房在全自控模式下,通過安裝在出廠水母管上的壓力傳感器,把出廠水壓力信號變成4~20 mA的標準信號送入變頻器,經(jīng)運算與給定壓力參數(shù)進行比較,得出調(diào)節(jié)參數(shù),由變頻器控制水泵的轉(zhuǎn)速,使出廠水的壓力保持在設(shè)定值上;針對目前宜興供水狀況,采用分時段恒壓供水。具體方法:將一天分為8個時段,每個時段的恒定壓力由上位機程序自動設(shè)定到PLC,PLC根據(jù)設(shè)定的壓力控制變頻器,實現(xiàn)該時段出廠水壓力在設(shè)定值。

    2.6 中控室

    中控室監(jiān)控計算機與各PLC主站之間通過TCP/IP工業(yè)以太網(wǎng)通訊實現(xiàn)資源共享,各PLC主站之間通過TCP/IP除了對本站設(shè)備進行操作顯示外,還可了解其他站的情況。所用監(jiān)控軟件Intouch V10.0人機界面好,功能強大,能根據(jù)需要進行動畫鏈接,比較直觀。中控室監(jiān)控計算機設(shè)有原水泵站、加藥間、加氯間、普通濾池、V型濾池、反沖洗泵房、二泵房、自動化總覽、10 kV一次系統(tǒng)、低壓配電系統(tǒng)等監(jiān)控窗口。另外Intouch V10.0軟件還具有實時、歷史趨勢功能,可將數(shù)據(jù)歸檔儲存,能夠了解生產(chǎn)參數(shù)的動態(tài)情況,便于生產(chǎn)調(diào)度管理。此外在中控室設(shè)有打印機,用于實時報警及生產(chǎn)報表打印。

    3 軟件

    該水廠自控系統(tǒng)的PLC選型AB公司的CompactLogix系列,編程軟件為Rslogix5000,工控組態(tài)軟件為Wonderware Intouch V10.0,系統(tǒng)以Rslinx2.55為OPC實現(xiàn)PLC和組態(tài)軟件Intouch V10.0之間的通訊,進行DDE動態(tài)數(shù)據(jù)交換。

    建立Rslinx2.55網(wǎng)絡(luò)連接如下圖3:

    圖3 建立Rslinx2.55網(wǎng)絡(luò)連接

    還需要在DDE/OPC中建立與PLC子站的連接,設(shè)置好后,在Intouch V10.0中建立連接,如下圖4:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    圖4 Intouch V10.0中建立連接

    4 運行情況

    該水廠自控系統(tǒng)從2008年陸續(xù)改造,至2010年改造結(jié)束,運行至今,原水泵站、二泵房的水泵機組能完全按程序自動開、停;濾池的各項控制指標均能達到設(shè)計的技術(shù)要求;加藥、加氯系統(tǒng)能在不同水質(zhì)、水量情況下正常工作,實現(xiàn)自動控制,出廠水濁度控制在0.2~0.5 NTU,出廠水余氯控制在0.5~0.7mg/L。整個自控系統(tǒng)運行良好,實現(xiàn)了全廠運行自動化,保證了優(yōu)質(zhì)、低耗、安全供水。

     

    參考文獻:

    1.    PLC在昆明第六凈水廠的應(yīng)用——吳文蔚;中國給水排水1999(3);

    2.    PLC在寧海臨港自來水廠自控系統(tǒng)中的應(yīng)用——李澤明,杜茂安;中國給水排水2007(10);

     
     
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